Navýšení kapacity haly montáže o 30%

Strojírenství

zvýšení produktivity
layout
eliminace plýtvání
5S

 Požadavek zákazníka

"Chceme mít uklizená pracoviště, očekávání zvýšení produktivity, eliminace plýtvání - 5S."

 

 První fáze – Úklid a identifikace zbytečností

Zahájili jsme první krok: zjištění, co na pracovišti skutečně má být a v jakém množství. Z montážních pracovišť jsme odstranili veškerý nepotřebný materiál. Následně došlo ke zpřehlednění pracovišť, což nám umožnilo lépe pochopit fungování celé montážní haly a identifikovat hlavní zdroje neproduktivity.

 

Zjištěné problémy ve výrobní hale

Každé montážní pracoviště fungovalo autonomně: vlastní spotřební materiál, hutní materiál i skladovací prostory.

Chaotické skladování napříč halou, často pro více zakázek zároveň. K manipulaci s materiálem byl nutný portálový jeřáb, který často nebyl dostupný. Zásobování bočních pracovišť vedlo k přerušování práce a zdlouhavým přesunům nákladních vozů. Množství drobných plýtvání, která snižovala efektivitu.

 

Změna přístupu – návrh a realizace změnového projektu

Vysvětlili jsme zákazníkovi, že standardizace v původním systému nemá smysl, neboť ušetřený čas by byl znehodnocen dalšími režijními ztrátami. Navrhli jsme komplexní změnu layoutu celé haly, která byla zákazníkem schválena. Vznikl změnový tým složený z managementu, mistrů, technologie, zásobování i montážních pracovníků.

 

Aktivizace týmu

Uspořádali jsme hru 7+1 plýtvání, abychom pracovníkům přiblížili principy zlepšování a odbourali zakořeněná paradigmata typu „takhle to děláme už 30 let“.

 

Postup projektu – nový layout

Provedli jsme detailní mapování logistických toků v rámci původního layoutu. Vytvořili jsme několik variant nového uspořádání, které zahrnovaly:

  • Nové manipulační a transportní trasy
  • Nově definované skladovací prostory a regály
  • Popis nových zásobovacích, logistických a řídicích procesů

Varianty byly konzultovány s interním týmem a částečně simulovány přímo ve výrobě. Vybraná varianta byla realizována s naší pomocí – sestěhování, reorganizace a standardizace pracovišť.

 

Výsledky

Kapacita montážních pracovišť vzrostla z 6 na 8 nákladních vozů. Po 3 měsících provozu dosáhla firma nárůstu fakturace o 30 %.

 

Další kroky – projekt vychystávání materiálu

Zvýšená kapacita montáže odhalila nové úzké místo: nedostatek materiálu.

  • Zajistit, že na každém montážním pracovišti je materiál minimálně na jeden den dopředu.
  • Na pracovišti je pouze materiál potřebný pro daný a následující den.
  • Materiál je standardizovaně uložen a označen.

Kontaktujte nás

Jeden hovor vydá za tisíce písmen

Nevíte, kde přesně leží váš problém nebo který produkt zvolit? Nevadí, rádi si s vámi zavoláme nebo se potkáme online či osobně. Každá firma je jiná a od toho se odvíjí i způsob, jakým vám můžeme být užiteční.

Přejít na kontakt